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旋挖钻进工艺在桩基工程中的应用研究

2018-11-6 9:43:51      点击:

旋挖钻进工艺代表当今基础施工的先进水平,本文结合焦作市国际太极拳文化交流中心暨全民健身中心体育场、体育馆钻孔灌注桩旋挖钻机施工中遇到的一些难题,通过对原有的旋挖钻斗结构优化改进,解决了钻进效率低、钻斗出甩土困难、成孔孔底沉渣过厚,及结合使用优质泥浆防止塌孔问题,提高了施工效益。 
  [关键词]旋挖钻机 化学泥浆
  [中图分类号] P62 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-6-411-2 
  旋挖钻进工艺代表当今基础施工的先进水平,是今后基础施工业的发展方向之一,旋挖钻机目前的生产厂家很多,型号种类繁多,但结构和工作原理大同小异,旋挖钻机施工具有以下特点:可实现多种钻进方式,钻头更换方便,对地层适应性强,设备性能先进,自动化程度高,劳动强度低,钻进效率高,成桩质量好,环境污染小,无循环钻进,适应于缺水地区施工。但在某些具体工程施工中,还存在一系列问题。因此,本文结合旋挖钻机在此项目桩基工程施工实例,进行工艺性的应用研究。 
  1工程概况 
  项目工程地处焦作市山阳路与丰收路交叉口东南角。场地土层为山前洪积平原前缘洼地,地势较平坦,地面高程约100m。焦作地矿岩土工程有限公司承担施工了该工程的桩基工程, 
  采用成孔施工工艺为旋挖钻进工艺。 
  1.1工程地质条件 
  根据岩土工程勘察报告,自上而下划分为11个主层和2个亚层,各层土特性详述如下: 
  第①层:耕植土(Q4 pd)黄褐色,以粉质粘土为主,见植物根茎及少量有机质,结构松散。层底埋深0.25-1.20米,分布于整个场地,平均厚度0.58米;杂填土(Q4 ml)杂色,主要由碎石、砖屑及粉质粘土等为主,结构松散,局部含植物根系。该层分布于场地西侧和东北部 ,厚度为0.40―1.60米。第②层:粉质粘土(Q4pl)褐黄色―灰褐色,可塑,局部硬塑,韧性中等,干强度中等,刀切面稍光滑,无摇震反应。含少量姜石。偶见蜗牛壳。该层层面埋深0.25-1.60米,平均厚度4.49米。第③层:粉土(Q4pl)褐黄色,湿,密实,局部中密,韧性低,干强度低,刀切面无光泽 ,摇震反应中等。局部含砂量较高。该层层面埋深3.10-7.60米,平均厚度5.41米。第④层:粉砂(Q4pl)黄褐色,饱和,稍密―中密,摇震反应迅速。成份以长石、石英为主,分选性较好。该层层面埋深8.20-12.80米,平均厚度3.19米。第⑤层:粉质粘土(Q4pl)褐黄色,硬塑,局部可塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。偶含姜石。局部夹粉砂薄层。该层层面埋深11.90-15.60米,平均厚7.16米。第⑥层:粉质粘土(Q4pl)黄褐色,硬塑,局部可塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。含少量姜石,见铁锰质结核。该层层面埋深19.00-23.50米,平均厚度6.68米。第⑦层:粉质粘土(Q4pl)褐黄色,硬塑,局部可塑,个别坚硬,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。含少量姜石,见铁锰质结核。该层层面埋深25.3-33.30米,平均厚度3.67米;粉砂(Q4pl)黄褐色,饱和,中密,摇震反应迅速。成份以长石、石英为主,分选性较好。该层平均厚度1.95米。第⑧层:粉质粘土(Q4pl)褐黄色,可塑,局部硬塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。局部含少量姜石,局部夹粉土薄层。该层层面埋深29.60-35.50米,平均厚度3.59米。第⑨层:粉质粘土(Q4pl)褐黄―棕褐色,硬塑,局部坚硬,个别可塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。局部含大量姜石,含量10―20%。该层层面埋深34.6-39.5米,平均厚度为9.03米。第⑩层:粉质粘土(Q4pl)褐黄色,坚硬,局部可塑-硬塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。局部含少量姜石,局部夹粉土薄层。该层层面埋深43.5-46.80米,平均厚度10.26米。第⑾层:粉质粘土(Q4pl) 
  褐黄色,坚硬,局部硬塑,韧性中等,干强度中等,刀切面光滑,无摇震反应。局部含大量姜石,含量10―40%。该层层面埋深53.00-57.60米,该层未揭穿,最大揭露厚度16.30米。 
  1.2水文地质条件 
  体育场、体育馆场地位于山麓斜坡堆积地貌之山前洪积斜地中下部,浅层地下水为潜水类型。地下稳定水位埋深2.5―10.7米,水位动态变化主要受降水控制, 丰雨季节水位埋深一般0.5米左右。地下水对混凝土无腐蚀性,对钢筋和钢结构具弱的腐蚀性。 
  2旋挖钻进中遇到的难题 
  本次工程所用的旋挖钻机有德国宝峨BG钻机6台,意大利土力钻机3台,通过前期工程施工,发现成孔过程中主要存在以下难题:(1)易出现孔壁坍塌,发生埋钻现象。(2)旋挖钻进成孔后,孔底沉渣较厚,许多孔沉渣厚度超过0.6m,清孔难度较大。(3)钻进粘土层时,粘性土在钻斗内易卡堵,出甩土困难。(4)钻进较硬的粘土地层时,钻进效益很低,每日仅成桩3根。 
  3解决难题的对策 
  3.1解决塌孔问题 
  为保证旋挖钻机顺利成孔,不出现孔壁坍塌、埋钻现象,主要采取加深孔口护筒长度至1.6m,钻进过程中使用优质泥浆。 
  3.1.1加深护筒 
  采用护筒直径大于桩径5cm,长度延伸至地表以下1.6m,开钻时,先用截齿式螺旋钻头钻深1.4m,下入护筒,卸掉螺旋钻头,用旋挖钻机伸缩钻杆冲击护筒边,将护筒沉入,如下不到位,可用螺旋钻头在护筒内掏土,再用旋挖钻机钻杆冲击护筒边,直至护筒下入到与地表平齐,然后,在护筒外用土围40cm土圈,便于储存一定量的泥浆,在钻进提钻过程,及时补充孔内泥浆,维持孔内压力平衡。 
  3.1.2使用优质泥浆 
  对于地层中的砂层、淤泥层,未钻孔前地层处于压力平衡状态,一旦被钻穿以后,破坏了原有的相对平衡,必须调整钻井泥浆性能,以利于维持孔内压力平衡。对于砂层,由于砂颗粒之间粘结性能较差,旋挖钻进过程中,在清水的扰动下,砂颗粒自动从孔壁脱落,易引起孔壁坍塌埋钻现象,除增加泥浆的比重外,增加泥浆粘度,当粘度较大泥浆适当渗入孔壁之后,可明显增加孔壁砂层砂颗粒之间的粘结力,并在孔壁形成一层颗粒细小致密的泥皮,使孔内水不与孔壁砂颗粒直接接触,增加孔壁的稳定性。本次工程施工除使用优质粘土粉,还加入增粘剂为Na-CMC(钠羧甲基纤维素),配方为:优质粘土粉230kg,水1m3,纯碱6kg,Na-CMC 8kg左右。制作出的泥浆比重为1.15左右。通过以上措施,保证了旋挖钻机在成孔过程中孔壁的稳定,解决了塌孔埋钻现象。   3.2旋挖钻斗结构的优化改进 
  为了解决旋挖钻机成孔后孔底沉渣较厚、旋挖钻出甩土困难、成孔速度较慢等问题,经过前期的施工摸索,对旋挖钻斗进行优化改进。 
  3.2.1解决钻进慢,出甩土困难 
  无论德国宝峨钻机还是意大利土力钻机,一般原配置的双开门挖旋挖钻斗的斗齿刃前角均为45°,本次工程施工,各钻机所配置的均为自动内锁互扣“凯”式钻杆,内外钻杆通过齿条互相啮合,使内外钻杆形成一个有机的整体,动力头传递到钻具上的扭矩和压力较大,而工程施工的桩径为φ600mm,桩径较小,平均到单位钻齿上的压力较大,钻斗切削齿吃土过深,进入钻斗筒体粘土有一定的挤密作用,钻斗提出筒口后,出甩土困难。通过分析比较得知,我们将所有钻斗切削刃前角均改为30°,钻斗进土和孔外出土均比较容易。另外根据地层不同,使用切削刃不同的钻斗,对于砂层、淤泥层、软弱粘土层,钻斗的切削刃均焊接为废旧的汽车减震弹簧钢板,并用气割将弹簧钢板切削刃气割的比较锋利,便于钻进切割土体;对于硬度较大的砂性粘土层、全风化、中风化花岗岩地层,钻斗的切削刃前角仍为30°,钻斗一侧的切削刃改为排列较密的斗齿,另一侧切削刀刃仍为汽车弹簧钢板,通过上述的钻斗改进,钻斗在硬性地层中钻进较快,且钻斗的切削刃不易折断。 
  3.2.2减少孔底沉渣 
  考虑本工程地层的实际情况,经过仔细分析,钻斗在上述改制的基础上又做了小小的优化改进。 
  一般的在砂层、淤泥层、软弱粘土层,钻斗切削刃外径大于扩径区1cm,如此,不使钻斗扩径区二次扰动孔壁,减少孔底沉渣。在较硬砂性粘土层、全风化、中风化花岗岩地层、粘性土层,扩径区外径大于钻斗切削刃外径1cm,进行二次扩孔,防止钻进过程中孔壁形成螺旋状,使钢筋笼不能顺利下入到位,通过以上改进,不同地层用不同钻斗,旋挖钻机成孔后,孔底沉渣在规范范围内,保证了成孔质量,加快施工进度。 
  4结束语 
  本文结合旋挖钻机在此项目桩灌注桩施工中遇到的一些难题,通过使用优质泥浆,调整旋挖钻斗的切削刃角度,在砂层、淤泥层、软弱粘土层,使用汽车废旧弹簧钢板作为钻斗切削刃,且钻斗切削刃外径大于扩径区1cm;在较硬砂性粘土层、全风化、中风化花岗岩地层、粘性土层,使用钻斗的切削刃为旧弹簧钢板和钻斗截齿相结合,扩径区大于钻斗切削刃外径1cm,确保了钻孔质量,每台机组由原来日成孔3-4根,提高到每日成孔10根以上,加快了施工进度,提高了效益。旋挖钻进工艺是一种较新的施工技术,还需同仁们在以后的实践、研究中继续努力探索。 

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